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变频调速技术在矿山中的应用-机电毕业论文(2)

2013-07-10 01:01
导读:行,动态响应速度快,有准确的制动和定位功能,可靠性要求高等。 目前,我国地下矿山矿井提升机的电气传动系统主要有:对于大型矿井提升机,主要采
行,动态响应速度快,有准确的制动和定位功能,可靠性要求高等。
    目前,我国地下矿山矿井提升机的电气传动系统主要有:对于大型矿井提升机,主要采用直流传动系统,有采用直流电动机-直流发电机系统和晶闸管变流器-直流电动机系统;这两种系统都存在着直流电动机固有的缺点,如效率不高,维修工作量较大等。对于中、小型提升机,则多采用交流电气传动系统,如采用交流绕线式电动机,使用电机转子切换电阻调速,这种电气传动系统虽然设备简单,但它是有级调速,调速性能差,效率低,大量的电能消耗在电动机转子电阻上,而且可靠性也差。
    将变频调速技术应用于矿井提升机是矿井提升机电气传动系统的发展方向。我国已有几台大型矿井提升机采用交-交变频调速系统,取得了很好的效果,但其缺点是功率因数不高,谐波大,需加谐波和功率因数补偿装置。随着变频调速技术的发展,交-直-交电压型变频调速技术已开始在矿井提升机中应用。例如国外已有矿山将有源前端三电平变频器应用于矿井提升机上,据介绍,采用这种变频调速的交流提升机可以克服直流调速系统和交-交变频调速系统的缺点,是提升机电气传动的发展方向。对于小型交流提升机已有成功应用变频器的实例,如山东风光有限公司和东营市东萃科技有限公司合作开发的变频器,成功地应用于山东宁阳县华宁煤矿的380V,180kw 的交流提升机上。
3.2 变频调速技术在空压机中的应用
    空气压缩机是地下矿山生产的重要设备之一,它生产压缩空气,用以带动风动凿岩机、风动装岩机等设备以及其它风动工具,其耗电量在矿山总耗电量中占有相当大的比重。深入分析空气压缩机的电能消耗情况,找出节能潜力,实现空气压缩机的节能运行,将会降低矿山生产,提高其效益。现以凡口铅锌矿为例说明:
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    凡口铅锌矿坑口空压机站共有6台空气压缩机,其中4台为日本日立空气压缩机。4台日立压缩机型号:BTD2,排气压力7kg/cm2,排气量103m3/min属两级压缩活塞式压缩机,其拖动电机型号EFOU,额定功率450kW,额定电压380V,额定电流892A,采用Y/Δ降压起动方式;2台国产空气压缩机(活塞式空气压缩机),其拖动电机为高压(6kV)同步电动机。6台空气压缩机采用并联运行方式。一般情况下,只运行2~3台(其中一台国产空气压缩机)其余的空气压缩机作为备用。空气压缩机站的容量是按最大排气量并考虑备用来确定的,然而在实际的使用过程中,用气设备的耗气量是经常变化的,当耗气量小于压缩空气站的排气量时,便需对空气压缩机进行控制,以减少排气量使之适应耗气量的变化,否则空气压缩机排气系统的压力会升至不能允许的数值,使空气压缩机和用气设备的零部件负载过大,并有发生爆炸的危险。凡口铅锌矿4台日本日立空压机采用的是多级压力节流进气控制方式:即当压力低于6.2Mpa时,打开全部进气阀,压缩机组以100%负荷率状态运行;当压力达到6.2~6.5Mpa时关闭隙阀,压缩机组以75%负荷率运行;当压力达到6.8~7Mpa时,关闭一个进气阀,压缩机组以50%负荷率运行,当压力达到7Mpa时关闭所有进气阀,压缩机组进入空载运行状态.由于活塞式空气压缩机的起、停有着严格而复杂的规程,不允许频繁起停。为了满足井下用气量的变化,一般由调度人员根据井下用气量的时间变化特点,把一天分为几个时段,每一个时段需要开的空压机台数由该时段内最大用气量决定。在该时段内,空压机不允许增开或停开(特殊情况除外)。地下矿金属矿山的空压机站多采用这种方式,但这种控制方式很显然存在一些比较大的缺点:
  (1) 据,压缩机组75%负荷运行率为41%,50%负荷运行率为14%。无论空气压缩机是处于75%、50%还是空载运转状态,管网压力较正常供气压力要高,井下用气量很显然要小于供气量,而这时各台空气压缩机仍然全速生产压缩空气,带来了不必要的电能浪费。

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  (2) 节精度低,在某一进风量工作状态下压力波动大,特别在生产用风量变化频繁时期内(用风量大且变化频繁),不能稳定风压;
  (3) 阀门动作值在一次整定后经常会变,有时会使整个压风系统工作压力偏高,增大了单位压风量的功耗;
(4) 当空压机运行在75%、50%进气量的工作状态下,进气流速增大,造成进气过程压风量的损失,降低了压风机的效率。
    因此有必要对现有的调节方式进行改进,以节约电能,提高空压机的运行效率。我院和凡口铅锌矿合作,用变频调速对其空压机站进行技术改造。
空压机恒压自动控制变频调速系统结构如图1所示:

图1     空气压缩机恒压控制变频调速系统框图


    空压机恒压自动控制变频调速系统可实现对5#空压机和6#空压机的轮换控制。5#空压机和6#空压机均可由新老两套系统拖动,这样做有两个目的:伒5#空压机出现故障需要检修时,新系统可迅速切换到6#机,以提高恒压控制变频调速系统的利用率;当新系统出现故障需要停车检修时,能够很快地投入老系统运行,不致于影响正常生产;当管网压力超出恒压调节范围时,系统发出增开或者减开一台空压机。
     系统于1999年4月2日在凡口铅锌矿通过了验收,正式移交生产使用,系统运行十分正常,满足了生产的需要,达到了预期的目的。本系统的目的是为了节能,根据广州金粤节能服务站对本系统做的节能测试:采用本空气压缩机恒压控制变频调速系统平均每天节电量2226kWh。按照年工作日330天计,则采用恒压控制变频调速系统每年可节电734629kWh,按照凡口铅锌矿现行电价0.7元/kWh计,每年可节约电费51.42万元。本系统总共98万元,两年内即可收回全部投资。本系统应用的成功为活塞式空气压缩机的节能运行提供了重要的新手段,对于企业节能降耗,提高企业经济效益有重要意义,有广阔的推广应用前景。

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3.3 变频调速技术在矿井通风机中的应用
     矿井通风机是地下矿山生产的主要用电设备之一,其节能运行在矿山节电中占有重要的地位。矿井通风机一般采用异步电机或同步电机拖动,恒速运转,一般容量大,电机供电电压高(6kV或10kV)。
    矿山建设的特点是:巷道逐年加深,产量逐年增加,所需的通风量逐年上升。但矿井通风机在设计选型时,往往是按最大开采量时所需的风量为依据的,一般都留有余量,因此矿井在投产后几年甚至十几年内,矿井通风机都是处在低负载下运行。此外,通常矿山井下作业不均衡,一般夜班工作人员少,所需风量也小,在节假日时,可能只有泵房等固定的井下场所的值班人员工作。尽管井下人员少,但也得照常向井下送风,矿井通风机一般不调节风量,若要调节风量时,传统的方法是调节档板。这种办法虽然简单,但从节能的观点看,是很不经济的。图2所示为几种调节风量的方法节电比较。

图2     不同风量调节方法功率消耗曲线


图2中:1—挡板法;2—前导器法;3—液力耦合器;4—绕线电动机切换转子电阻调速法;5—变频调速法。
由图2可见,变频调速法在各种风量调节方法中是最理想、最有效、最节能的调节方法。有关变频调速技术在矿井通风机中的应用,仍以凡口铅锌矿为例说明。
    该矿的矿井通风机都采用高压电机传动,有高压同步电机和高压异步电机两大类。由于矿井通风机是矿山的耗电大户,节电潜力很大,但它又是高压电机传动,实现变频调速有一定困难。于是,长沙矿山研究院与凡口铅锌矿、冶金自动化研究院等单位合作,以老南风井的6kV,800kW同步电机传动的矿井通风机为对象,研制开发了同步电机直接高压变频器。1997年8月投入运行,并于1998年4月28日通过了中国有色金属总公司的技术鉴定,获得了部级科技进步二等奖。这是国内第一台同步电机直接高压变频器,节电效果十分显著。新南风井的矿井通风机采用6kV,880KW高压异步电机传动,高压变频器采用SIEMENS公司的SIMO

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