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4 应用实例
浙江丽水黄样口电站,装机容量为两台800kw的cja237—w—62/2x7型双喷嘴冲击式水轮机,电站的技术参数如下:设计水头239m,设计流量0.439真/。发电机为sfw800—6/1180,调速器为天津某厂的tdbwct—2型冲击式水轮机专用调速器。
在设计时,考虑到下喷针在厂房平面以下,工作环境比较潮湿,还有可能发生滴水滴油等情况,我们对电位计、位移传感器等电气元件能否长期可靠工作存有疑虑,所以选择了机械反馈方式,并设计了1个反馈机构(见图1),将喷针的移动距离转换为扇形轮的旋转弧长,再通过5mm的钢丝绳经滑轮反馈到调速器中的回复轴上。当喷针移动时,回复轴也相应转动,通过杠杆使与之相联的步进电机发出位移反馈信号,经与plc的位置信号进行运算后,输出一个频率差值,通过步进电机驱动器去驱动步进电机,使引导阀针塞离开中间位置;此时,主配压阀的活塞受压差作用作相应移动,通过液压系统向喷针接力器配送压力油,同时,带动回复机构运动,通过杠杆使引导阀针塞回到中间位置,完成一次调节,从而控制喷针稳定在某一位置,以保证机组频率和出力的稳定。在这台机组的试运行时,先进行手动操作,喷针接到指令后,迅速移动,没有发生配置普通ydt调速器时的滞后现象;自动开机起动时,机组自动跟踪电网频率,转速迅速上升到同期要求,顺利并网;接着作带负荷试验,机组起动并网后,在额定功率的25%、50%、75%各运行了30min,在连续增减负荷的过程中,接力器无摆动,机组无异常现象,说明预调好的缓冲参数是合适的;再满负荷运行2h,在这过程中,频率一直稳定在50土0.2hz之间,出力变化也很小。最后,作甩负荷试验,即在机组带负荷运行时,突然跳闸与电网脱开,这会使调速器的各部件达到极限,是对调速器整体调节质量的考验;分别在额定功率的25%、50%、75%和100%作了甩负荷试验,并对甩负荷前后的机组参数作了记录;在甩满负荷时,水轮机折向器能在跳闸2s时内迅速倒下,切断射流,机组速率相对上升了34%,压力水管的压力上升了14%左右,喷针接力器关闭时间为20s,这些参数都在允许范围内,说明调速器的动态稳定性和速动性能良好。经72h的试运行后,机组通过验收,并一直运行稳定。
5 结束语
目前,已有多台此类型的机组成功发电,从运行情况看,双喷嘴水轮机的专用调速器是很成功的一个产品,不仅大大简化了水轮机的结构,同时改善了调节品质,提高了调节的可靠性。现在,我厂生产的双喷嘴冲击式机组全都配置专用调速器。我认为,专用调速器不仅能用于新机组,也可用它对旧机组进行技术改造。至于单喷嘴冲击式机组,由于配普通调速器时,结构不是很复杂,在运行时也比较可靠,因此两种调速器都在使用,可根据用户喜好去选择。
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