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针对以上情况,技术人员重新进行调节保证计算复核调整,并对调速器和调压阀的开启、关闭时间进行整定,整定后的参数为:调速器快关时间为8.30s~8.38s,调压阀慢关时间为24.50s~46.50s.厂家技术人员按这要求对时间参数重新设置后,再次测得台机组主接力器关闭时间和调压阀0~45mm的启、闭时间(见表1),从2台机组的主接力器与调压阀接力器静态协联关系曲线(见图1、图2)可以看出调速器和调压阀协联较好,能够满足要求。
4、对调压阀进行联机测试
在调速器和调压阀协联满足协联要求后,接下来就要进行调压阀实际使用性能测试,测试方法主要是2台机进行甩负荷试验,看调压阀是否能正常工作,且各项数据能否满足设计要求。
测试过程,机组甩负荷试验时机组蜗壳压力表处静水压读数为1.908MPa(194.7m水柱)。1号机单机带额定负荷时导叶开度为62.0%,甩负荷过程中蜗壳压力最大值为2.089MPa,上升率为9.49%,机组最高频率为73.16Hz,上升率为46.32%;2号机单机带额定负荷时导叶开度为61.6%,甩负荷过程中蜗壳压力最大值为2.124MPa,上升率为11.32%,机组最高频率为72.06Hz,上升率为44.12%。从记录结果看,压力上升率都在控制要求的20%以下,转速上升率也控制在55%以下,都满足设计要求。
当1号机甩负荷试验开始,机组导叶快速关闭的同时,调压阀迅速打开,经过6.3s左右导叶全关,此时调压阀的开度为57%,行程为45×57%=25.65mm,随后调压阀缓慢关闭,经过12.7s全关。蜗壳压力最大值出现在3.8s的时候,而机组转速几乎同时也达到最大值。2号机甩负荷过程曲线与1号机相似。
2台机联甩100%额定负荷时(机组电气过速保护动作,其整定值为150%额定转速)机组最高转速77.504Hz,上升率55.01%;蜗壳最高水压2.292MPa,上升率20.13%;甩负荷试验结果基本符合设计调保计算要求。如果调压阀全开的行程能达到65mm,通过调压阀泄掉的流量会更大,蜗壳水压的上升将会更好地得到控制。
5、结论
通过调整后,南山电站调压阀能够进行有效的调节事故状态下的水击压力,运行情况良好。比较调压阀和设置调压室使用效果,虽然调压效果不如调压室理想,但并不影响工程性能,相对调压室的建设来说,调压阀价格仅为调压井造价的1/10,取消庞大的调压井建设,不仅节约三材,还缩短了工期,相信在今后的高水头中小水电站中应该会得到逐步推广使用。
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