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图2-13
图2-14
此图显示了工件的实际轮廓、凸模、凹模切割时的加工路线。
我们可以清楚的看出凸凹模的走丝路线。
中间的白色粗实线为工件的实际轮廓线。
上面绿色线为凸模加工时钼丝的实际轨迹
最里面的绿色线为凹模加工时的钼丝的实际轨迹。
到目前为止,我们凸凹模的加工已经完成了。
加工完毕,卸下工件,清理机床工作台,然后修理工件毛刺,即可 完成了。
图2-15
第三章
数控电火花线切割加工中常遇到的问题及解决方案。
1)频繁断丝
原因:
①钼丝同导电块接触不良,加工时也有火花产生,更换导电块及尼龙套解决。
②导轮加工时间过长,V型槽有明显缺陷或喷嘴有杂物堵塞所造成的卡丝断丝。
③乳化液使用时间过长过脏,导致绝缘破坏,排屑困难所造成的断丝。
④脉冲电源参数调节不当。功放管多,脉冲宽度小,脉冲间隔小都易造成加工电流的不稳定而断丝。
⑤换向时未切断脉冲电源。
⑥进给速度过快或过慢造成加工电路不稳定。
⑦电极丝的材质不佳,抗拉强度低,折弯,打结,叠丝或使用时间过长,丝被拉长,拉细且布满微小放电凹坑。
⑧导丝机构的机械传动精度低,绕丝松紧不适度,导轮和储丝筒的径向圆跳动和窜动。
⑨工件材料的导电性及导热性不好,加工中被电极丝拉出沟槽。 (科教作文网http://zw.ΝsΕAc.Com编辑整理)
⑩加工 结束时,因工件自重引起切除部分脱落或倾斜夹断电极丝。
解决方案:
加工过程中断丝,首先应立即关闭脉冲电源和变频,在关闭工作液泵及走丝电动机 ,把变频粗调置于“手动”一边,打开变频开关,让机床工作台继续按远程序走完,最后回到起点位置重新穿丝加工。若工件厚度较小。可就地穿丝继续加工。
若加工快结束断丝,可考虑从末尾进行加工,但需重新编制一部分程序。当两次加工重叠时,要及时关闭脉冲电源和机床,以避免损坏工件。
若断丝不能在用,必须更换新丝时,要测量新丝的直径,若断丝直径和新丝直径相差较大,就要重新设置加工参数,以保证所加工工件的精度。
2)短路
原因:
①导轮和导电块上的电蚀物堆积严重为能及时清理。
②工件的变形造成切缝变窄,使切屑无法及时排出。
③工作也浓度太高造成排屑不畅。
④加工参数选择不当造成短路。
解决方案:
应立即关掉变频,待其自行消除短路,如不能凑效,在关掉高频电源,用酒精、汽油、丙醇等溶剂、冲洗短路部分,若此时还不能消除短路,只好把电极丝抽出退回到其始点重新加工。
通过此次,我对所学习的知识又有了一个系统的了解。线切割对于我来说也是一个全新的东西,以前在校学习时只是听说了一些,走上工作岗位,才真正接触到了这一工种。以上论文所提及的都是我在工作中所接触,了解到的知识。虽说不是很完整,很专业,也不是很深奥,但是他显示了北航海尔CAXA线切割XP在机械加工中应用的全过程。包括从图纸输入,轨迹生成到代码显示及程序送控制台的全过程。由此,你可以对数控电火花线切割有一个大概的了解。
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