BOT方式建设成都市水六厂B厂的介绍和启迪(1)(2)
2015-10-26 01:02
导读:2.2厂区部分 2.2.1分配井 在分配井内设置了电动、手动调节闸板,将原水分配至b、c两厂。由于分配井没有溢流设施,在试运行中,调控dn1800mm气动控流阀时
2.2厂区部分
2.2.1分配井
在分配井内设置了电动、手动调节闸板,将原水分配至b、c两厂。由于分配井没有溢流设施,在试运行中,调控dn1800mm气动控流阀时产生水锤,分配井出现顶部溢流故障。为此,分配井是修改得较多的构筑物之一,调节闸板改电动、抬高井壁高度、增设旋转爬梯等。
2.2.2配水井
配水井的功能是将原水经溢流堰及闸板切换,均匀分配至两座预沉池或通过超越管至两座混合井。井内水停留时间为3.0min,井内设六条溢流堰,堰总长达60m,从而减少水头损失。按原水水质需要,可在井内投加pam、粉末活性炭及前加氯。
在分配井与配水井间设有dn2400mm超声波流量计及dn1800mm气动控制阀,通过流量信号对阀门自控或远控,调节进水量。
2.2.3预沉池
当原水浊度大于1000ntu时,原水流入两座幅流式预沉池,其内径为36m,周边水深为2.96m,池中水深为4.19m,池底中心设内径5.0m、深1.2m的集泥斗,通过中心传动桁架式刮泥机,将泥刮至斗内,由排泥管、排砂泵送至排水渠道。设计排泥浓度为5%,预沉池设计最大负荷为10m3/m2.h。利用投加pam去除高浊,停留时间为20min,但近些年原水高浊情况不多,预沉池基本没有使用。
2.2.4混合池
当原水浊度小于1000ntu时,通过超越管直接进入混凝沉淀系统,首先在两座机械混合池停留1.24min,混合池有效容积180m3,安设一台变频悬臂式混合搅拌机,混合搅拌流量为设计流量的3倍。
pac、pam及滤池反冲洗回用水均投入该池内。
2.2.5絮凝池
两座混合池分别连通5格机械絮疑池,共10格,水经混合池后,均匀分配到每一格絮凝池的进水渠道,水从进水渠底部长条形孔进入絮凝池,经搅拌后,水从絮凝池上部进入沉淀池底部。絮凝池(图4)每格处理水量在1740~1980m3/h间,一格池的平面尺寸为8.74×8.70m,有效水深为7.63m,有效容积为580m3,一格池内只设立了一挡变频慢速搅拌机,搅拌叶轮直径为3.8m,转速为1.3~6.5转/min,叶轮外缘线速度为1.27m/s,配套电机功率为1.10kw,搅拌机具有回流十余倍设计流量的性能,水在池内达到三维旋转翻滚流动,gt值控制在104~105之间,絮凝时间达20min,此机械絮凝池的设计与国内流行的设计不一样,它结构简单、池内基本上不积泥、形成的絮花好。但需要说明的是混合池中除投加pac外,还需同时投加pam,否则影响絮凝效果。

2.2.6斜管沉淀池
中国大学排名 otv设计的(multiflo)斜管沉淀池,亦分10个格,每格池沉淀区面积为108.66m2,液面负荷在16~18.2m3/m2.h之间,斜管高1.21m(斜长1.4m、倾角60°),棱形(39.5×35.5mm)斜管采用乙丙共聚板材模压、热焊组合成型,清水区保护高0.686m,底部配水区高2.1m,采用小漏斗、静压差排泥,小漏斗高3.57m。
每格沉淀区有9个排泥斗,10格共90个斗。每个斗设一根排泥管至排水管廊,9根管为一组,每组设排泥总管,排泥总管上设有移动式泵抽放空措施。为了减少排泥管埋深,采用4.18m静压差排泥,每根排泥管上安了一个气动橡胶快速排泥阀,定时启动排泥,小斗增加浓缩时间、减少排泥水量,效果是满意的(图5)。排水管廊布置在沉淀池出水渠的下方,总长约93m,在管廊里排列90个气动橡胶快速排泥阀,有利于集中管理。
当水中溶解氧较多时,池内会出现气浮效应,部分浮渣上浮,故在进水侧设置横向排渣槽,用阀门控制排渣。

尽管沉淀池液面负荷比国内设计大了1.7倍,一年运营效果而言,pac原液投加量为10~25mg/l、pam投加量为0.05~0.15mg/l时,沉淀池出水浊度在2~3ntu之间,滤后水浊度在0.05~0.2ntu之间。
沉淀池采用的玻璃钢集水槽存在静电吸附絮花的问题,斜管上端面,积絮花的现象较明显,经常需专人用高压水冲洗。