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3.3工艺管道的置换
管网中旁通,并联管道多、死角多、设备多,所以必须仔细认真。置换每15分钟在出站总管取样,以总管取样合格为控制点,整个置换使用时间3小时。最终结果见表2。
3.4原输气管道的置换
合成氨厂停产后对合成氨厂管道已作了置换,我公司气柜内部的管道也已置换,合成氨厂至气库的输气管是一段直管。在放散口取样合格作为置换的终点,置换4小时后,分析O2为20%。
经上述置换,从合成氨厂至出站总管原水煤气气相系统已全部置换完毕,不留死角,为水煤气系统拆除创造了条件,同时为了更安全,合格后把所有的放散管通大气,不至产生局部富集现象。
3.5 放水
气柜中有近10000m3的密封用水,由于长期与弛放气接触,含NH3量较高,3月31日气柜基本置换合格后放水,采用天晴时少放,下雨放大的原则,至4月9日全部水放完。由于气柜在在置换后阶段O2提高很慢,4月4日气柜的O2已达19.8%。
此时已全部达到预定的要求,混合气体已离开爆炸限 50%以上,所以在动火时已不会产生任何危险。
到4月9日上午为止水煤气系统已恢复到原始状态,为了更加可靠,在动火拆除前4月 14日再次对气柜取样,其O2含量已达20.6%。
4 数据整理及分析
我们对这次置换的有关数据进行整理,详见表3。
从数据表明,全部已达到预定的终点。其混合气中可燃气体的含量仅为爆炸下限的一半,同时所有系统均进行了球胆取样明火点火试验,均不产生燃烧现象及听到爆鸣声。
全部工作从3月19日起至4月9日结束,历时22天。具体分配见表4。
分析化验共84次,在放散余气及放水时作业人员3~4人。在管道置换时动用了约15人及必要通讯设备。
5 经济效益
由于这次置换采用了空气的直接置换,节省了大量的人力、物力及财力。具体如下:
(1)不用氮气置换,节省2500瓶的氮气费用。
(2)省去氮气运输 100车,节省运费 5000元。
(3)不用制作氮气的专用卸车装置2000元,同时也消除了在气柜上焊接的危险性。
(4)节省了氮气送人气柜的装卸送气工日约 150个约 8000元。
6 体会
(l)用空气(煤气)来直接置换气柜,只要在事前有一个周密的方案,在置换中认真操作是可行的。
(2)直接置换