湖南省125 MW和200 MW火电机组烟气脱硫技术经济分(2)
2017-08-15 03:09
导读:金竹山电厂是个老厂,125 MW机组运行时间较长。3号、4号、5号机组虽有一定场地可作脱硫场地,但场地较小。因此对未到退役年限的125 MW机组进行脱硫技术
金竹山电厂是个老厂,125 MW机组运行时间较长。3号、4号、5号机组虽有一定场地可作脱硫场地,但场地较小。因此对未到退役年限的125 MW机组进行脱硫技术改造,不宜采用投资和运行费用较高的电子束法和石灰石—石膏法进行烟气脱硫。3号、4号、5号机组的除尘器是文丘里—水膜除尘器,若采用烟气循环流化床(CFB)脱硫技术进行脱硫技术改造,可在原来的水膜筒基础上进行技术改造,大幅度降低脱硫技术改造投资。若不要求高脱硫效率,在原来的水膜筒基础上进行三相流化床技术改造,还可进一步降低脱硫技术改造投资。6号机组是采用电除尘器除尘,若采用锅炉喷钙增湿技术进行脱硫改造,电除尘器有利于减少因脱硫而增加的烟尘排放量。若脱硫效率要求不高,可采用管道喷钙进行烟气脱硫,投资和运行费用最省。
根据以上分析,推荐金竹山电厂3号、4号、5号机组采用三相流化床进行烟气脱硫技术改造,6号机组可根据对脱硫效率的要求来选择锅炉喷钙增湿或管道喷钙进行脱硫改造。
2.2 株洲电厂125 MW机组烟气脱硫经济分析
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