厦深铁路莲花山隧道施工技术浅析(2)
2014-01-12 01:10
导读:2.3.2.1 机具 喷混凝土采用Bz5型混凝土喷射机,压力为0.2~0.4MPa。 2.3.2.2 水泥及细骨科 采用P.O425普通硅酸盐水泥;细骨料选用潮洲韩江砂,砂率控制在50%,
2.3.2.1 机具 喷混凝土采用Bz—5型混凝土喷射机,压力为0.2~0.4MPa。
2.3.2.2 水泥及细骨科 采用P.O425普通硅酸盐水泥;细骨料选用潮洲韩江砂,砂率控制在50%,含泥量≤3%。
2.3.2.3 粗骨科 采用规格为5~10mm的碎石,经试验检测指标均达到规范要求。
2.3.2.4 粘稠剂 选用STC型粘稠剂,经现场试验,最佳掺量为水泥用量的10%,3min初凝,6min终凝,而且可大量减少回弹量。
2.3.2.5 水灰比 水灰比过大、过小都会使混凝土回弹量增加,浪费大量的材料;经现场多次试验确定,水灰比为0.47的混凝土喷射效果最佳。
2.3.3 喷射混凝土 开挖后为缩短围岩的暴露时间,防止围岩进一步风化,必须先初喷混凝土3~5cm厚再封闭围岩;待钢拱架、系统锚杆及钢筋网安设好后,再喷混凝土10~12cm;最后在下一循环喷射混凝土时分两次喷射至设计厚度。
喷射作业分段、分片由下向上依次分层进行,每段长度为3m。喷头喷射方向与岩面偏角小于10°,夹角为45°;喷头至受喷面距离在0.6~1.0m之间,喷头呈螺旋形均匀缓慢移动,一般绕圈直径在0.4m为宜。
2.3.4 挂钢筋 钢筋网片采用Ф8圆钢,除锈处理后按设计加工成100cm×200cm的网片;挂设时网片必须随受喷面的起伏铺设,与受喷面间留3cm作为保护层,网片与系统锚杆焊接牢固,确保喷射混凝土时不移动。
2.3.5 安装钢拱架 型钢除锈后按设计要求分节加工成型,钢拱架分节间通过钢板用螺栓联接。
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2.3.5.1 钢拱架严格按设计间距架立。
2.3.5.2 为充分发挥钢拱架的承载能力,首先要求钢拱架必须垂直且与线路方向垂直;其次,架立拱部钢拱架时,严格控制左、右拱脚标高,以防拱架偏斜,影响与边墙钢拱架的圆顺连接或侵入衬砌厚度。
2.3.5.3 为方便拱部钢拱架与边墙钢拱架的连接,在拱脚连接处铺不小于20cm厚的粗砂或石屑。边墙钢拱架底部必须置于基岩上,以防下沉变形。
3 监控量测
开挖完成后,在拱顶、拱脚及边墙的内轨顶面标高处埋设测点进行拱顶下沉和水平收敛量测。测试元件用Ф12圆钢加工而成,每根元件长46cm,锚入基岩内10cm,初期支护28cm,外露初支面8cm。水平收敛量测采用收敛仪进行观测。量测频率开始6h观测1次,然后根据变形量的减小而减小量测频率,即12h、24h,根据量测结果及时调整工序及预留变形量、开挖进尺等,便于指导施工,确保施工安全。量测点每隔5~10m布设1组。经量测,拱顶最大累计下沉量为10mm,水平最大累计收敛量为11mm。
4 结束语
通过对断层破碎带采用超前小导管棚预支护、人工环形及周边开挖技术和锚喷初期支护措施,且通过现场监控量测得出以下结论:
4.1 周边人工开挖可减小对围岩的扰动,有效控制超欠挖。
4.2 超前小管棚注浆预支护,可以大量减少拱部围岩的掉块,保证了施工安全、质量和进度。
4.3 通过现场监控量测,将预留变形量由设计的15cm调至8cm。