论文首页哲学论文经济论文法学论文教育论文文学论文历史论文理学论文工学论文医学论文管理论文艺术论文 |
摘要:本文主要介绍了S7-400系列PLC在太原钢铁有限公司热连轧厂步进式加热炉中的应用。通过新旧系统的比较,突出了新系统优点。对系统的网络结构、在调试中出现的问题及其解决方案也作了说明。针对项目实施的特点,在编程方面采取的解决方案在本文中也作了一定的介绍。
关键词:步进式加热炉、 HMI、PROFIBUS、ET200、MIP网络
Abstract :This paper introduces that s7-400 PLC of application is in walking-beam furnace of hot strip in Tisco.This paper describes network of system、problem in debugging process and its way of resolution. For specialization of the project ,way of resolution about program is also simply described .
Key Words: walking-beam furnace 、HMI、RPOFIBUS、ET200。
一、 项目简介
1. 项目实施地及行业背景
本项目的使用方为太原钢铁有限公司热连轧厂,太原钢铁有限公司位于山西省太原市尖草坪区,是我国最大的特种钢生产基地,其主营的不锈钢、硅钢等产品的市场占有率目前在国内居于领先地位。
2. 项目简要工艺
本项目应用于太钢热连轧步进式加热炉。项目实施后,实现了传动控制、燃烧控制的全自动化操作。传动控制的功能是:实现机械电气设备的自动化操作、包括装出料辊道、装出钢设备、步进机械等。燃烧控制的功能是:实现温度的精确控制、改善了炉膛气氛、温度场的分布。达到了从温度、流量、压力控制的整体系统的稳定,适应了太钢生产节奏快、钢种多、加热制度复杂的要求。
3. 新旧系统的对比,及项目中使用的西门子自动化产品的型号、数量、类型、控制对象。
旧项目使用西屋(WESTHOUSE)公司的WDPF控制系统,此系统分为DPU及MAC两部分,其中DPU用于加热炉的燃烧控制、MAC系统用于加热炉的机械电气设备的控制。旧项目控制系统使用近十年之久,由于硬件老化、软件升级困难,使得故障率增加,影响了生产的正常运行。随着近几年加热理论的不断发展、新的燃烧技术已经大规模地应用,生产全自动化操作理念已日益深入人心。由于受到旧有系统在硬件、软件方面的限制,新的技术、理念无法实施。 (科教作文网http://zw.ΝsΕAc.Com编辑整理)
本项目中,有三座加热炉属改造、一座新建。共使用了共9套S7-400型PLC。型号为:6ES7416-2XK02-0AB0。每座加热炉使用两套PLC分别作为传动控制、及燃烧控制,另有一套作为公用辅助设备的传动控制,取代原有的DPU及MAC系统。
本项目实施前,旧系统共用20面控制柜。项目实施后,在没有减少输入输出点的情况下,新系统只使用8面控制柜。新硬件的使用,使得控制的精度、及处理的速度有了进一步的提升。西门子软件开发系统的支持,也使得一些新技术实现成为现实。
4. 以下为已经投产的照片。其中图A中所示为正在将冷坯装入炉内的情形,图B中所示为正在将加热后的钢坯出炉时情形:
图A
图B
二、 控制系统构成
1. 在本项目中每座加热炉由于控制对象、实现功能的划分、各配置两套PLC分别用于传动控制、燃烧控制。每套PLC均由主机架部分与远程ET200分站组成。主机架均配置以太网卡与二级计算机及HMI服务器进行通讯。各传动PLC与公共PLC间有大量的信号进行交换,为了减少以太网的通讯负担,保证信号的实时性,所以各传动PLC与公共PLC采用MPI网络进行通讯。由于远程设备多、且有些远程设备在地理位置上比较集中,采用CPU通过PROFIBUS与远程ET200通讯的结构既能保证了系统整体快速响应,又能大大降低布线成本,是一个性价比极为合理的解决方案。
(转载自中国科教评价网http://www.nseac.com)
图3
3. 以上的硬件配置、网络结构是与使用方几经讨论形成的。保证了系统整体的快速响应、较少的网络负荷、投资的经济性,这是一个较优的配置方案。
(科教作文网http://zw.ΝsΕac.cOM编辑)
图六
四、 项目运行
项目中的改造部分及新建部分从2005年10月份正常投入以来运行稳定,实现了在传动控制、燃烧控制的全自动化操作,尽量减少了设备操作对人的依赖,减轻了工人劳动强度。本项目大大降低了故障率,减少了解决故障的时间、保证了生产的连续、正常运行,已经取得良好的经济效益,受到了客户的好评。