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3改造方案的实施
2004年5月至2004年10月对中油一建进行施工改造。本次改造共更换安装潜污泵5台,外输水泵3台,反冲洗泵2台.立式框式搅拌器16套,低压配电箱18个.软启动柜4个.数字压力表37块,电磁流量计2台,智能液位变送器4台,智能压力变送器2台,更换阀门120多个。
(1)完善的加药系统,有利于水质的提高。增设了3个19.5m 1.5m,高3,5m1玻璃钢储药罐,分别设为储存混凝剂、杀菌剂和缓蚀阻垢;增加了3套HXTSfIX)4000—667/0.8加药装置和1套HXTS(IX1100l0—120,0.7加药装置。在一泵来水干线上加缓蚀阻垢剂点.缓蚀阻垢剂投药浓度为10m~L,配制浓度10%,连续投加药量;在混合间入口处加混凝剂投药点,投药浓度40mg/L.配制浓度10%、连续投加及杀菌剂投药浓度80mg/L配制浓度均为10%,两种药剂交替投加,一个月轮换一次;在外输口上加同样浓度?昆凝剂、杀菌剂。同时在外输水线上加紫外线杀菌装置及高效阻垢,有效的控制了水中的杂质及细菌。改造后由原来投加混凝剂.只处理污水中的悬浮杂物,改为投加三种药剂.不仅处理污水中的杂质,又杀灭污水中的细菌.使工艺设备腐蚀度降低,减少工艺设备结垢,延长了工艺设备的使用寿命,使油田注入中的腐蚀菌、溶解氧、腐生菌大大降低,改善油田注入水质,减少对油层的腐蚀,有利于油田的长期稳产。
(2)应用变频反冲洗系统
更换了12个压力滤罐的滤料.应用了2套SLOW2O一410(1)A反冲洗水泵,用计算机控制变频调速。根据供水管网中瞬时变化的流量和压力参数,自动改变水泵机组的工作台数和转数,对12个压力滤罐分别进行反冲洗,消除附着在滤料表面的杂物.减少滤罐的过滤阻力,增强滤料的吸附作用。一次1个罐冲洗12min,正常滤速8.29m/h;强制滤速9.05m/h;反冲洗强度16L/(s·m);反冲洗周期24h,这样才能有效地提高滤罐的滤水能力,从而提高油田注入水质。 (科教范文网 lw.AsEac.com编辑整理)
(3)场区改造有利于安全环保。
重新铺设了场区道路280m.更新了4个消火栓井,拆除了l0m沉砂罐,对反应沉淀间、二级泵房及加药泵房进行内外墙粉刷,屋顶做防水,采暖管线由地下上抬至地面.在场区4个方位安装了照明灯,整个场区道路平整绿树成荫.工作环境优美。
4改造后的效果及效益分析
通过对污水站的维修改造,解决了该站设备严重老化腐蚀的问题,恢复了加药、排污系统的正常运行.满足了油田开发的需要,取得比较好的效果。一是提高地面污水处理后的水质,水中悬浮物由13mg/L下降至8megL;二是降低生产消耗由3.7m(kW·h)下降至1.5m3/(kW·h);三是延长了污水站的使用寿命,可节约维修费约10x10元/年;四是节约清水费用约300x10元/年。运用油田公司老区改造经济评价软件.对该方案进行了经济评价见表1。
由经济评价指标可知:内部收益率:81.72%:财务净现值:1990.93*10元;投资回收期:2.22年。