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采用YCW-150千斤顶、ZB 4-500型电动油泵对预应力筋进行张拉。在张拉之前,按要求对锚具及夹片进行了抽查,符合规范和设计要求。
在完成了各项准备工作之后,开始预应力梁钢筋的张拉,PL-1梁筋张拉过程中一切顺利。而在PL-2梁筋张拉中,有一束钢绞线张拉至设计油压值后(测量伸长值符合规范要求),当打开截止阀,将张拉缸油压降为零、千斤顶活塞回程时,发现一根钢绞线随千斤顶的工具锚一起移动,工具锚上该根钢绞线的夹片未能自动退楔,而该集束其他钢绞线均完成了锚固。因此,根据设计张拉应力,算出了单根钢绞线的张拉力,单独对这根钢绞线又进行了张拉,在张拉至设计值后(伸长值符合规范要求),打开截止阀将张拉缸油压降为零,千斤顶活塞回程时,同样的现象又发生了。
根据两次张拉工作锚均未能完成对该根钢绞线的锚固,初步确定工作锚上锚固该根钢绞线的夹片已无法完成钢绞线的锚固,必须更换夹片。因安装千斤顶和工具锚时,千斤顶的张拉缸未先进油,而且千斤顶与梁、千斤顶与工具锚之间又靠得比较紧,使得虽然千斤顶活塞已经回程到位,但仍然无法卸下工具锚夹片,无法移动千斤顶,也无法更换工作锚夹片。
针对以上问题,现场施工人员进行了讨论,最后决定采用如下方法处理:采用YCN-25前卡式千斤顶在YCW-150千斤顶工具锚后张拉未完成锚固的那根钢绞线,在前卡式千斤顶和YCW-150千斤顶工具锚之间用工具垫出一段距离,该段距离要大于工具锚夹片的长度,以便在张拉至工具锚夹片松动时可以用工具将其拔落。在工具锚夹片拔落后便可移动YCW-150千斤顶,更换工作锚的夹片,重新进行张拉和锚固。在按上述方法进行实际操作时,一切正常,顺利更换了该根钢绞线的夹片并完成了它的张拉与锚固。
在本次特别的预应力筋张拉过程中,有以下几点体会。