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三、施工程序
砼衬砌施工程序如下:
钢筋安装 台车行走、就位、加固 安装堵头模板、止水及其它预埋、清理 验仓 砼浇筑 等强 拆模、行走进入下一段仓号。
为方便施工,泄洪洞开挖完成后底板浇筑c20垫层砼20cm。
(1)钢筋安装:洞身段钢筋随不同的衬砌厚度分为单层筋及双层筋两种,钢筋内保护层10cm,外保护层为15cm,人工在自制钢筋台车上安装、钢筋安装前先由测量放线,确定架立筋位置,然后安装圆弧钢筋,圆弧钢筋安装顺序先外层,后内层,先下后上。
(2)模板台车行走、定位加固:钢筋验收合格;基础清理干净后,台车即可向该段行走,台车行走通过针梁与模板互动完成;首先针梁以模板为轨道穿过钢筋网,固定好针梁后行走模板,模板在曲线段行走时需对针梁进行平移,才能走到设计位置,模板调整到位后对整个台车进行加固、安装抗浮装置。
(3)端头封堵及其它埋件安装:考虑到衬砌厚度的变化及止水安装。端头模板采用木模板,立端头模板时同时安装灌浆预埋管及有关仪器、清理模板表面物、刷脱模剂。
(4)砼浇筑:砼强度等级c30、选用甘肃永登中热525#水泥、砂石料为当地开采,配合比如下:w/c=0.40 水:127kg 胶凝材料:318kg 砂:790kg 小石:593kg 中石:593kg 减水剂:(xk-2)1.91kg 引气剂:(xk-1)0.6381kg 坍落度:11~13cm 砼初凝时间:7~8小时 终凝时间:12~13小时。
选用3台6 m3砼搅拌车配2台hbt-60型砼泵入仓。
砼进料位置分别设在模板台车的顶部及腰部,通过软管将砼料卸到浇筑部位,软轴振捣棒振捣。
ⅰ区砼施工:(底模45°范围内),砼浇筑接近底模时采用单边下料人工将料拉到另一边的施工方法,在每块底模上开有50×50cm的窗口,另外为方便振捣及排气,底模还设有15×15cm的振捣孔及直径为8 mm、间排距为20×20cm的排气孔,确保底模45°范围砼浇筑密实。底模45°范围砼浇筑完后,附壁试振捣器振捣5分钟。
ⅱ区砼施工:(腰线以下)ⅱ区砼施工时要求如下:(1)下料时两边高差小于1m;(2)小时上升强度小于1m;(3)为确保振捣器与模板间三角区振捣密实,铺料厚度不超过30cm。
ⅲ区砼施工:ⅲ区砼施工时要确保顶拱砼浇筑,减少回填灌浆工程量,封顶采用打“冲天炮”的施工方法,模板顶部设封拱器三个,浇筑完成后,附壁式振捣器振捣5分钟。
四、质量控制
公伯峡施工局实行的“三检一验制”,即班组初验、工区复验、施工局终验、监理验收。原材料进厂经过检验合格后才可使用,本道工序不合格不能进入下一道工序,在泄洪洞砼施工中,我们把钢筋安装位置、焊缝质量、模板台车安装误差、台车表面清理等作为浇筑前质量控制的重点,砼浇筑过程中,试验室现场专人监控,发现不合格料不允许入仓,监仓人员对铺料厚度、振捣时间等认真监测,并作好记录,浇筑过程中台车变形观测专人负责,使整个施工过程处在受控状态。
五、模板台车拆除
直线型模板台车施工完毕后在出口渐变段拆除,利用系统支护锚杆作为吊点拆除仿模,走出渐变段后由门机拆除。
曲直两用模板台车衬砌第19段时在顶部布置二排共10个吊环,吊环按两部分制安,预埋部分为内丝扣埋件与系统支护锚杆焊接,吊环在砼衬砌拆模后拧在内丝扣埋件上即可,利用吊环拆除顶模及边模,针梁与底模向上游行走出泄洪洞。
六、结束语
公伯峡左岸泄洪洞砼从2001年10月21日开始施工,2002年11月30日结束。施工过程中台车由直线型改为曲线型并进行了加固,前期施工一个循环7天,后期熟练后5天一个循环,较普通模板浇筑节省时间一半。砼表面水泡、气泡基本消除,外观平整光滑,砼优良率达94.92%,经钻孔取芯检查满足要求,但还存在一些问题需改进:(1)由于衬砌厚度变化、堵头模板使用木模,环向缝有变形现象;(2)模板与已衬砼搭接不严密,需进行打磨处理;(3)等强时间为48小时,应根据气温情况缩短;(4)模板台车调整时间长,台车结构需改进;(5)砼入仓强度偏低,浇筑时间稍长。
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