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根据对昆明市土壤腐蚀性和土壤电阻率等项的调查结果,从经济性、管理和安全性考虑,我们采用在城郊主干管实施外加电流阴极保护,在城区中低压管网和庭院小区实施镁、锌牺牲阳极联合保护。
二、加强管网防腐、绝缘和阴极保护
昆明城区煤气管网普遍采用沥青玻璃布加强和特加强级防腐,其中也在昆明烟厂和龙泉路段试用了10多公里的聚乙烯胶带防腐,由于环保等方面的要求,今年开始采用环氧煤沥青防腐。按照规定在防腐管出厂前,均要求作电火花耐压试验。在现场施工中有要求对防腐层破损点和接口进行现场防腐和电火花检查,对回填土的要求也有具体的规定。
为了确保管网的保护电位和避免交叉影响,我们首先将中低压主干管和城区管网用绝缘法兰分隔开,同时又将城区中低压管网与小区和大庭院管网用绝缘法兰实施分隔,城区中低压管网也同时按四个片区分隔开。把调压站、阀门井也同时采用绝缘法兰隔离,两端管道用电缆跨接“送电”。在城区燃气入户立管处全部采用φ57绝缘法兰隔离。这样做投资相对增加,但对保证管网阴极保护效果也是必要的。采用镁、锌牺牲阳极进行联合保护,平均每l至2KM埋设一组,同时在各片区选择10处埋设了“腐蚀样片”,便于将来作对比分析。检查桩的设置根据管理的需要和各区段电位的调控确定。
三、配合大修改造、有针对性的实施腐蚀控制
在煤气管网投入运行初期,由于焦化厂出产的煤气气质净化不好,腐蚀性杂质硫化氢含量过高,在2—4g/Nm3,经脱硫工段后,效果不佳,含量仍高达1.5g/Nm3。而城市煤气质量标准规定H2S含量不能大于20 mg/Nm3。另外氯化物、溶解氧、二氧化硫、二氧化碳等杂质和水的含量过高,使管网冷凝液中吸收了大量的腐蚀性介质,必然对金属产生腐蚀。特别是冷凝液在主干管和城区中低压干管凝水器和坡度较低的管段聚集。[注:后期(1993年以后)由于煤气气质净化得到了进一步提高,有关指标均接近或达到了部颁标准]
1989年3月,为配合昆明西站立交桥的建设,需要对煤气中压干管进行改造,我们借此机会对两个中压凝水器内壁和部份管段部位内壁进行了取样分析和化验。结果证明管道凝水器内壁的腐蚀最严重,集中在凝水器液相部位和焊缝处(其中如两处凝水器内抽水管的腐蚀液相部位外壁最大腐蚀坑深达0.95—2.88mm/年)。两处凝水器内液相侧壁最大腐蚀坑深2.34—3.66mm,平均最大腐蚀坑深2.01—2.73lmm,平均最大腐蚀速率0.923—0.43lmm/年, 两处液相封头最大腐蚀坑深1.6l—2.80mm,平均最大腐蚀坑深0.892—2.147mm,最大腐蚀速率0.635—1.095mm/年,气相封头部位最大腐蚀速率0.35l—0.356mm/年,液相侧壁和封头连接处焊缝部位平均最大腐蚀坑深2.12—5.34mm,最大腐蚀速率1.388—2.93