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浅谈对锅炉运行故障原因的分析(2)

2013-06-26 01:14
导读:每次停炉应对冷渣器风帽进行吹扫,发现堵塞风帽应疏通,控制好燃料的粒径。 锅炉进行排渣,冷渣器应交替进行;对进入冷渣器的灰渣进行充分冷却,

  每次停炉应对冷渣器风帽进行吹扫,发现堵塞风帽应疏通,控制好燃料的粒径。
  锅炉进行排渣,冷渣器应交替进行;对进入冷渣器的灰渣进行充分冷却,保证冷渣器的运行工况。
  对冷渣器流化风室风量进行经验,选择冷渣器各风室风量的优化参数包括冷渣器最低的流化风量,保证冷渣器在任何负荷下的正常流化。
  3、冷渣器下灰仓格删堵塞原因及采取措施
  采用仓泵输灰的锅炉,其格栅堵塞的主要原因是燃料中的大粒径煤矸石和大量的排灰量。解决措施是加强燃料的质量,优化煤的分级,对格栅进行预见性的清理。
  在冷渣器的改造方面,河南新乡电厂做了有力探索,其改造的滚筒式冷渣器运行取得了良好效果,该滚筒式冷渣器主要通过变频器改变滚筒式冷渣器的转速来满足排渣要求。

  二、J阀(旋风分离器)故障
  1、J阀(旋风分离器)故障主要原因
  1)旋风分离器回料不正常。旋风分离器因灰位较高而影响了分离器的分离效果,从而使一定量未分离灰进入烟道造成空预器积灰严重,引起J阀入口静压波动。
  2)过高的循环倍率造成J阀循环灰量过大,超出J阀流通能力。
  3)燃烧工况的突然改变破坏了J阀的循环。
  4)流化风配比不恰当,J阀回料未完全流化。
  2、J阀(旋风分离器)故障采取措施
  1)发现回料不正常时,及时对旋风分离器的风量进行调整,必要时降低锅炉负荷;尾部烟道积灰严重时,加强对其吹灰(注意控制炉膛负压),必要时采用从事故放灰口放灰。
  2)适当降低冷渣器用风,适当提高二次风量的比例,降低燃烧风量,保证炉内的燃料和床料在炉内有足够的停留时间,即增加内循环的时间和数量,降低旋风分离器的物料比例。 (转载自中国科教评价网www.nseac.com )
  3)在燃烧工况突然改变导致循环被破坏时,应及时调整锅炉运行参数建立新的平衡。
  4)加强对J阀风量配比的经验总结,寻找J阀各部分最优化参数,选择合适流化风量和松动风,建议在风量调定且回料正常时,不宜对该风量做随意变更。

  三、给煤系统故障
  1、给煤系统故障主要原因
  1)CFB锅炉燃料的颗粒较粗,但燃料中的细微颗粒在煤质中有较大水份时极容易粘结,从而造成煤仓和给煤线堵塞。2)煤粒在给煤机中堵塞、挤压,从而造成给煤机链条爬坡、断链。3)煤中杂质如编织袋、树块进入给煤机,造成给煤机卡涩、堵煤、跳闸和销子断。

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