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结合现状调查分析的结果,我们围绕影响t梁外观质量的a类问题,用因果分析图展开原因分析,共找出11条原因:
(1)施工人员责任心不强,质量意识差;(2)混凝土塌落度损失大;
(3)模板维修保养不到位;(4)拆模时间过早;(5)混凝土运输车装料过多;
(6)波纹管直径偏大;(7)碎石粒径偏大;(8)养护方法不当;
(9)外界温度过高;(10)砂浆偏多;(11)混凝土振捣不足。
4、要因论证
(1)施工人员责任心不强,质量意识差; (2)模板维修保护不到位;
(3)波纹管直径偏大; (4)混凝土振捣不足。
四、制订对策
针对确认的主因,本qc小组研究,制订了如下的对策:
五、实施对策
制订对策后,我们qc小组按对策表的分工进行了实施:
1、为了提高施工队伍的技术水平和质量意识,本着以人为本的原则,我们制订实施了培训—检查—会议制度,即班前进行作业人员的理论和实际操作方面的培训,每浇注一榀梁前都进行一次检查,然后浇注二榀t梁,召集全体管理人员以及施工负责人召开质量会议,分析质量原因,提高质量意识。
2、坚持试验人员值班制度,根据理论配合比随时调整实际材料用量,保证混凝土
塌落度入模时控制在14~16cm内,使混凝土达到最佳泵送状态,以免混凝土太稠难以下料、振捣,出现少振、漏振而产生麻面或露石,或避免混凝土太稀,振捣时产生气泡附在模板上,产生麻面。拌和时间在2分钟以上,运输车在运输过程中加强搅拌。混凝土浇筑分层进行,浇注顺序自上而下地水平分层,从一端向另一端推进,保证在下层混凝土初凝前完成上层混凝土,上下层同时浇注时,上层与下层前后浇注距离应保持在1.5m以下。混凝土入模塌落度控制在14~16cm内,在实际操作中,还根据振捣的难易程度分区振捣,难振处安排责任心强、技术水平高的工人去操作。
3、每次拆模后,立即进行模板整修,清除模板上粘着的水泥浆,以保持下一榀t梁使用时整洁完好,避免模板粗糙,造成混凝土麻面。根据所留试件的强度情况规定拆模时间,以免拆模时间过早,使混凝土表面水泥浆粘着模板产生麻面。
4、由于t梁腹板薄,波纹管与钢筋之间空隙太小,混凝土中碎石不易通过,30cm的振捣棒也插不下去,只能在波纹管上方振捣,混凝土很容易产生缺陷。为此,采取了以下措施:施工过程中,严格控制碎石的级配及最大粒径。
5、对于夏季施工,外界温度高,水泥快速水化容易造成裂缝,我们通过深入的理论研究,决定从如何解决降低混凝土表面温度和减小干缩入手。水泥硬化具有膨胀的特性,我们将洒水养护改为土工布浸水覆盖养护,以此降低混凝土表面温度,减小水化程度。
6、我们将混凝土浇注时间尽量选择在晚上施工,与覆盖养护相配合,很好地解决了温度裂缝。
7、适当延长振捣时间,控制振捣棒的作用半径不大于30cm,且棒头插入下层混凝土内5~10cm,并注意棒头不要碰撞波纹管。在易产生气泡的马蹄部位全部使用1.5kw的外附式zw—7振捣器。
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