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数字阀PCC可编程智能调速器在漾头水电站的应用(2)

2014-03-13 01:09
导读:3 .2 主要功能 zfst-100型 数字阀 pcc 可编程智能调速器具有自动、电手动、手动三种操作方式,且可无条件无扰动切换。具有很多功能,实用性智能性很强

3.2 主要功能

zfst-100型数字阀pcc可编程智能调速器具有自动、电手动、手动三种操作方式,且可无条件无扰动切换。具有很多功能,实用性智能性很强,除常规功能外具有如下主要功能。

1)空载运行时,能自动跟踪系统频率,实现快速并网。

2)具有频率调节、开度调节、功率调节三种模式,并可实现调节模式间的无扰动切换。功率调节模式下,可接受上位机控制指令,实现发电自动控制功能(agc)。

3)具有很强的自诊断、防错、纠错及容错功能,并可将有关故障信息显示在屏幕上,或发出报警信号。

4)与上位机通讯的功能,接受上位机的控制命令,给上位机传送有关信息。

5)开停机智能控制。

6)具有参数记忆功能。当电源失电时,pcc可保存数据存储器的内容,使运行人员可以方便地修改有关参数并被记忆。

7)具有水位调节功能。

8)多级密码保护功能。持有密码级别的高低,决定了对系统行使权利的大小。运行人员只能观察到常规显示画面并进行常规操作,检修人员或管理人员可对调节参数等进行修改。

9) 采用交直流双重供电,当交流电源故障时,直流电源自动投入,直流电源故障时,保持当前开度不变。

10) 空载运行,当机频信号消失时,自动将开度保持在空载开度以下,以防过速。并网运行,当机频信号消失时,自动切换为网频测量回路,保持正常发电运行,同时发出机频故障信号。

3.3 调速器工作过程

数字阀pcc智能调速器的结构框图如图1所示。

调速器自动运行时,接收到开机令后,按照预先设定好的开机规律开机。当网频测量正常时,调速器自动选择频率调节模式, pcc按照机频与网频的差值进行pid运算,为实现快速并网作好准备;当网频测量故障时,自动切换为开度调节模式,pcc按照机频与频率给定的差值进行pid运算。pcc根据电气开度和实际开度的差值输出脉宽调制(pwm)信号,经功率放大后驱动电磁球阀,调节导叶开度,使机组自动运行于空载工况。

并网后,如为并大电网运行,自动切换为开度调节模式。如为孤网运行,自动选择频率调节模式。通过上位机或触摸屏改变功率给定值,调节器经pi运算后,实现负荷调节。接到停机令后,调速器自动将机组关机,完成停机过程。

4.现场试验结果

现场进行了静态,动态试验,第一台调速器现场试验结果如下:

1)               转速死区 : 0.015 %

2) 空载扰动试验

调速器自动运行,选择多组pid调节参数,选取频率摆动值和超调量较小,稳定快、调节次数少的一组调节参数,作为空载运行参数,即:bt=45,td=20,tn=0.5

上扰:48.00hz 至 52.00hz,下扰: 52.00hz 至 48.00hz

3) 空载频率摆动值

将调速器切至自动位置,pid调节参数为上步试验优选出的空载运行参数,机组开至额定转速。机组运行稳定后观察机组频率摆动值,每次三分钟,共三次,取平均摆动值。

自动空载频率摆动值:±0.06%

4)甩25%额定负荷,接力器不动时间为0.18s。

5)甩100%额定负荷,转速最大上升为额定转速的133.6%,超过3%额定转速的波峰次数为1次,从接力器第一次向开启方向移动起,到机组转速摆动值不超过±0.5%为止所经历的时间为27 s。

6)突变负荷试验

突增,突减25%额定负荷,非常迅速地稳定在新的工况,完全符合电站实际运行的要求。

5.结束语

试验结果表明,天津市科音自控设备有限公司生产的zfst-100型数字阀pcc可编程智能调速器的各项性能指标均优于国家标准“水轮机调速器与油压装置技术条件gb9652.1-1997”。第一台投入运行已有两年,第二台投入运行已有一年,实践表明,调速器未出现任何故障,运行人员操作简单,维护工作量很少,大大减轻了劳动强度,并减少了运行人员。该型调速器完全满足电站“无人值班”(少人值守)的要求。调速器的成功改造,给漾头水电站带来了非常可观的经济效益。

参考文献

[1] 米建国.对常规数字pid调节器算法的改进.大电机技术,1998(4)

[2]  齐蓉.可编程计算机控制器原理及应用.西安:西北工业大学出版社,2002。

共2页: 2

论文出处(作者):
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